概述离线清洗工艺在印度电厂凝结水精处理系统中的应用


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摘 要 对印度2*660某电厂#1机组凝结水精处理前置过滤器滤元的污染原因进行分析,利用常规分析方法对污染物进行分析,确定污染主要是铁污染和含硅物质污染,采用离线清洗工艺对滤元进行化学清洗,清洗后滤元表面无明显残留固体物质,效果较好。将清洗后滤元投运,前置过滤器进出口压差较低,出水水质合格。

关键词 凝结水精处理;滤元;污染;化学清洗

1 概述

凝结水精处理系统,其目的是除去凝结水中的杂质和含盐量,有许多优点,例如:保持热力设备有较好的总效率和容量;新机组启动快;提高机组的可利用率,减少化学有关的事故和故障;化学清洗次数减少。前置过滤器作用是除去凝结水中悬浮物、胶体及其他颗粒物等物质。它主要用在机组启动时对凝结水除铁、洗硅,缩短机组投运时间。另外除去了粒径较大的物质,延长了树脂运行周期和使用寿命。印度某电厂精处理系统前置过滤器整体为直筒状,每台机组设计两台前置过滤器,每台过滤器内部安装190根滤元(滤元为管式),滤元竖直固定在过滤器下部固定板上面。滤元材质为聚丙烯纤维,过滤精度为5um,详见图1。

水从前置过滤器底部进入管束之间,流经纤维滤料,杂质被截留在滤元外侧,水流入滤元内部,通过管束中的水汇流至前置过滤器外。当前置过滤器进出口压差达到(0.1Mpa)设定值时,过滤器自动报警并停运,需进行压缩空气擦洗和水反洗,压缩空气及水从设备出水口进入对滤元进行擦洗及反冲洗,前置过滤器顶部排气口设气动蝶阀,以利于产生曝气将附着于滤元的杂物脱离滤元表面,将反洗下来的杂物从设备内部排至排水沟。

机组启动过程中会持续有污染物、杂物流经过滤器,滤元在系统中主要起过滤杂物的作用,因此在使用一定阶段后会被系统中的杂物污染,发生堵塞现象,造成过滤器运行压差上升过快、运行周期明显缩短、运行成本增加等问题,导致精处理出水水质变差,同时这些杂物会污染离子交换树脂,使其交换容量下降,工作周期缩短,所以如何保证前置过滤器的正常运行是至关重要的[1]。

2 过程说明

该电厂为新建电厂,设计容量为2台660MW超临界燃煤机组。凝结水精处理系统采用中压凝结水混床系统,具体为前置过滤器与高速混床的串联,每台机组凝结水精处理系统主要设备由2*50%前置过滤器、3*50%高速混床系统、100%容量的旁路系统组成,每台机设前置过滤器及高速混床两套旁路系统,具有0-50%-100%的自动调节功能。机组启动初期,凝结水中杂质含量较高,按照常规为避免污染树脂,仅投用前置过滤器,由于此套精处理系统混床设有启动树脂,故在机组启动时,前置过滤器和高速混床都依次投用,以达到改善水质、缩短启动时间的目的。在凝结水流量达到1400~1600m3/h时,前置过滤器运行压差达到(0.1Mpa),致使前置过滤器自动停运,前置过滤器旁路阀自动开启,在水质控制方面起到了一定的限制作用。然后对前置过滤器进行反洗,但反洗效果并不理想,并多次改变方法,例如加长进压缩空气擦洗时间等。前置过滤器投用后,运行时间不到一小时,又出现压差报警、旁路阀自动开启、过滤器停运的连锁反应。反复试验多次,都会发生同样情况,推断滤元表面堵塞,决定对滤元进行检查,开启前置过滤器人孔门,发现滤元表面较脏,表面附着有铁质等杂物,目测检查滤元表面有油污、铁锈痕迹,具体详见图2。

由图片可以看出原本白色的洁净滤元已经变成棕褐色,滤元表面覆盖一层颗粒物等杂质。经化验分析,成分主要为Fe氧化物、少部分的单质铁和胶体硅。推测机组启动初期,由于水质监控力度不够,导致精处理前置过滤器投用过早,随着嵌在滤元褶合面之间的颗粒物逐渐增多,影响到滤元过滤的通流截面面积,导致前置过滤器的压差过高,运行周期变短[2]。

3 清洗工艺介绍

为除去滤元表面附着的油污,首先在每台过滤器内加50kg Na3PO4,用压缩空气充分搅拌混合溶解,在过滤器内部形成碱性环境,以达到去除油污的目的,滤元浸泡其中达24h,进行多次反洗,彻底清除油污。

然后将2台前置过滤器内共计380根滤元全部拆出,根据化验结果,选择用3%~5%稀盐酸溶液作为清洗液,可以对铁、硅等杂质进行溶解,达到清洗滤元的目的。具体清洗方式如下:常温下将滤元本体浸泡在稀盐酸溶液中,每根滤元的顶部不锈钢螺栓部分需露在盐酸溶液外面(防止被腐蚀)。滤元的浸泡时间在4~6小时,一般不超过6个小时,以铁氧化物去除干净为准。滤元浸泡完成后,再用清水进行冲洗,直至冲洗水排水pH≥4,如果滤元表面还有铁氧化物,则将滤元重新放置于稀盐酸溶液中继续浸泡,冲洗,可重复数次,直至滤元铁氧化物被完全清除,具体详见图3。

通过上述方法对380根滤元进行了清洗,滤元表面的棕褐色铁氧化物基本除去。将清洗后的滤元装入前置过滤器中,经过168h试运发现,清洗后的滤元过滤性能良好,进出口压差较低,出水水质合格,整个机组汽水品质优良[3]。

4 结束语

经过对168h试运期间热力系统几个重要取样点的水质分析,结果发现,整个机组汽水品质良好,均到达了优良标准。这对锅炉、汽轮机、管道的腐蚀、结垢、积盐起到了良好的预防作用。

上述结果可以证明,离线工艺的清洗方法具备较好的清除赃物效果,整个清洗过程共耗材料及人工费用约5000元人民币,而新买两台前置过滤器的滤元约90多万元人民币左右,节省了大量的经济成本。

离线清洗技术在机组试运期间滤元污染方面,是一项具有显著节能、降耗、减排效果的技术,目前在我公司已展开广泛应用,例如印度蒙德拉项目#9机组精处理系统,前置过滤器滤元在试运过程中污染,采用离线清洗技术处理后,重新投用,出水水质合格,整个机组汽水品质优良[4]。

5 预防措施

安装过程中严格控制管道、设备内部清洁度。例如所有汽水管道均需喷砂除锈,然后用压缩空气将管道内部吹扫干净,并及时将管道封口牢固,对厂房内安装过程中的管道也要加强管道内部清洁度的管理工作等。

加强锅炉侧酸洗和汽机侧碱洗过程中的水质监控力度,增强清洗效果。

机组试运期间,严格按照《火力发电厂——水汽化学监督导则》有关规定,加强精处理系统投用前水质监测分析。

参考文献

[1] 刘纪成,陈春生,文剑平,等.循环清洗技术在MBR离线化学清洗中的应用[J].环境科学与技术,2013,S1(s1):228-232.

[2] 姜朝晖.电厂水处理超滤装置的化学清洗[J].城市建设理论研究:電子版,2013,(32):97.

[3] 王仁雷,何彩燕,王海平,等.火力发电厂反渗透水处理系统的化学清洗[J].给水排水,2008,34(11):63-65.

[4] 杨胜全.海水淡化反渗透膜化学清洗技术浅析[J].净水技术,2014,33(a01):60-63.

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